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Philips DCC900 - Condensateurs

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La DCC900 constituait le haut de gamme de chez Philips et était destinée à être intégrée à la fameuse série à éléments 900. N'hésitez pas à lire également l'article général sur la DCC.
Clones :

Mon premier exemplaire, j'ai pu l'acheter quelques euros dans un cash sans sa télécommande. J'avais gardé 3-4 cassettes DCC dans un coin. Et après quelques essais, la lecture ne se faisait pas bien. En analogique j'ai un différentiel important de niveau entre la voie de gauche et celle de droite. Et pour les cassettes DCC : la lecture était hachée avec des micro-coupures. Je pensais immédiatement à un mauvais défilement de la bande. Seulement en réalité, la vitesse du moteur est ajustée en fonction des données lues de la bande, il y a un circuit asservissement avec une synchronisation. J'ai effectué un nettoyage de la tête et des galets presseurs. La courroie étant encore en très bon état après ces années. Tout est rentré dans l'ordre pendant presque 1 an. J'ai voulu me servir de la platine et là c'est la catastrophe. Dans le cas d'une lecture analogique : le son est gâché par des gros parasites aiguës HF continus par dessous le son (genre parasites de radio FM). La lecture des cassettes numériques est encore pire : aucun son et le compteur de temps n'indique pas de temps ou avance par à-coups quand il peut.

Maudits condensateurs



En suivant ce fil de discussion, j'ai pu trouver un début d'explication... des condensateurs CMS seraient en fuite. Sur tous les circuits imprimés que comporte la platine, seuls deux en embarque :
  • la PW03 - "Read/Write Board" = ampli têtes (lecture-écriture des données sur la bande)
  • la PZ03 - "Digital Board" = traitement numérique : codage-décodage des informations PASC/correction d'erreur, etc...

Autre fil de discussion intéressant : http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=11672
Les voici toutes les 2 (à gauche la PW03 et à droite la PZ03) :

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philips_dcc900_amp_board_back

philips_dcc900_amp_board_front


Images source : http://www.canuckaudiomart.com/details/196096-philips_dcc_900_amplifier_board
Si vous avez de bons yeux : vous verrez que certains petits trous traversants la carte (vias) à proximité des condensateurs sur la PZ03 sont plus noircis que ceux qui sont complètement à droite de cette même PZ03, où on peut voir le cuivre apparent. Même constat sur l'autre carte. Les condensateurs fuient et l'électrolyte se répand sur et dessous les pistes ainsi que sous les composants environnants entraînant des courts-circuits qui perturbent la bonne lecture. D'autant que les condensateurs eux-mêmes se retrouvent secs avec une résistance équivalente en série (ESR) élevée.

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Il est temps de réagir avant que le liquide ne ronge tout mais hélas il est souvent trop tard. Et aussi avant que des court-circuits fatidiques ne se forment pouvant entraîner la perte d'une ou plusieurs têtes fines (8V vers les têtes) mais aussi de griller des entrées sur les puces TDA1316 et TDA1317. Il convient de vérifier au multimètre ces deux points avant de se lancer dans la restauration. Ce ne sont pas des dégâts systématiques mais j'y ai déjà eu droit. Un petit tour dans le mode service nous montre que la tête n°2 (on compte de 0 inclus à 7) est définitivement morte et ne lit plus rien :

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Cela n'empêche pas la platine de lire correctement les K7 DCC puisque les spécifications du format DCC autorisent la perte permanente d'une des huit pistes (parité/ECC) ou de toutes les pistes pendant 0.3 seconde. La solution étant de retirer ces condensateurs, nettoyer le circuit imprimé pour le débarrasser de l'électrolyte qui a coulé, puis de remettre des condensateurs neufs. Normalement les condensateurs non polarisés (deux sur la PW03 et un sur la PZ03) sont encore bons pour le service, ils ne coulent pas et leur capacité et ESR sont OK sur mon PEAK Atlas ESR70. On peut se contenter de les retirer, nettoyer leur base plastique et les remettre en place une fois que tout est propre. La chose n'est évidemment pas facile, puisque l'électrolyte rend le retrait des composants plus délicat. En général, cela se termine avec l'arrachage des pistes (fragilisées par la corrosion). A cette époque je n'avais pas l'air chaud dans mon atelier. J'avais fait un travail horrible. Suite à cette réparation, la platine re-fonctionnait.

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Malheureusement, les problèmes sont réapparus quelques mois après... cette platine est partie à la déchetterie par découragement.

Nouvelle tentative (février 2013)



En février 2013, j'ai pu dénicher une Marantz DD-82, la DD-82 est un quasi-clone de la DCC900, mais la partie mécanique est exactement la même. Elle fonctionne bien mais idem sur ce spécimen, les condensateurs fuient. voici le résultat :

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Se procurer la DCC900 est une bonne idée ?



Ma réponse est claire : non. Évitez ce modèle. Je sais qu'il est attrayant avec son large afficheur et son gros vu-mètre mais fuyez-le. Même si on vous dit qu'il a été révisé et qu'il marche très bien : la panne peut encore survenir plus tard, il restera toujours un risque "de rechute". Pas forcément à cause des nouveaux condensateurs neufs mis en place mais car la réparation des cartes contaminées doit être vraiment "poussée" pour nettoyer les cartes des coulures et l’électrolyte encore stagnante peut produire des effets plus tard. Même si on utilise de l'ultrason pour nettoyer les deux PCB. On ne peut pas vraiment être serein avec ce modèle.

Comment faire une bonne réparation d'une DCC900 ?



Je ne pas prends plus en charge la réparation de cette platine et de ses clones. Inutile de me demander une réparation. Certaines personnes comme Yves ou ducks007 sur les forums Hi-Fi ont encore la foi pour s'attaquer à ces modèles.
Autant vous le dire car la chose est vraiment délicate et réclame des heures de travail. Voici ce que je peux dire par rapport à mon expérience sur le sujet. Au total j'ai du en réparer une dizaine pour moi et d'autres amateurs de DCC. Se lancer là-dedans c'est prendre le risque de perdre du temps pour une opération pas toujours garantie. Voici mon retour et mes conseils sur ce sujet.

Les dégâts que l'on ne voit pas



L’électrolyte stagne sous les composants, sur les deux cartes beaucoup de composants aux alentours sont "contaminés" et corrodés. Je ne peut que constater que le remplacement des condensateurs et un nettoyage en surface ne suffit pas. Il faut impérativement dessouder des composants à coté pour faire une réparation qui puisse durer. Ce que j'ai remarqué, c'est que selon les exemplaires que j'ai eu entre les mains les dégâts n'étaient pas systématiquement les mêmes. Certes toujours des mêmes condensateurs et les mêmes coulures aux mêmes endroits, mais après certaines PW03 et PZ03 étaient plus ou moins "attaquées" que d'autres. Par exemple sur certaines j'ai eu le vernis des pistes qui s'est enlevé, sur d'autres non, idem pour des trous traversants (vias) qui n'étaient plus conducteurs entre les deux faces du PCB. C'est complètement aléatoire, tout comme le résultat final.

Vous pouvez comparer les photos des PW03 de cet article avec celles de Yves du forum "audiovintage" dans son topic. Vous verrez que les "dégâts" sur la carte ne sont pas comparables. J'ai eu à réparer quelques environ six/sept DCC900 et DD-82 et je n'ai pas réussi à toutes les retaper intégralement malgré des heures à y insister.

  • La lecture des cassettes DCC est repartie dans 100% des cas.
  • L'enregistrement des DCC dans 80% des cas, une m'a résisté et n'enregistre pas sur la tête n°4, TDA1316 changé, retrait et nettoyage de plusieurs CMS minuscules, têtes OK au multimètre, courant d'écriture ré-ajusté, rien n'y fait.
  • La lecture des cassettes audio analogiques dans 66% des cas : une avec encore quelques bruits bizarres de temps en temps sur le canal de droite et une autre avec le canal droit complètement muet. Le canal gauche s'en est toujours sorti. Ce système avec le feedback est une vrai daube.


Les problèmes viennent systématiquement de la PW03 dont les composants sont toujours "contaminés" par de l’électrolyte qui stagne et qu'il faut systématiquement dessouder, nettoyer (dessous) et remettre sur le PCB pour éviter d'avoir une rechute à plus ou moins long terme. Même un bain à ultra-sons n'a rien donné. Utilisez toujours l'air chaud pour les retirer. Stylo de préhension et pince à épiler obligatoires. Se méfier des résistances ajustables dans la piste carbone s'est faite grignoter, des pistes coupées et des points traversants (vias) rongés qui ne conduisent plus. Il faut se rapporter au schéma et d'abord vérifier toutes les tensions y compris sur les petits transistors CMS.

Faites chauffer le PCB et sortez l'acétone



Une fois les composants retirés faites chauffer le PCB avec la station des deux cotés. Je ne m'explique pas pourquoi mais ça fait en sorte que l'électrolyte qui stagne remonte un peu à la surface de sous les pistes et entre les pattes des composants. Ensuite il reste à passer des petit coups de pinceau imbibé d'acétone et de faire ruisseler sur un mouchoir en papier. L'acétone n’abîme pas la sérigraphie. Si vous vous en renversez sur les doigts, allez vous laver les mains avec du savon immédiatement.

Les outils



Pour ces opérations, il est absolument nécessaire d'être équipé d'une station à air chaud. C'est indispensable pour retirer les condensateurs en toute sécurité sans arracher les pistes affaiblies par la corrosion.

Remettre des condos électrolytiques CMS ?



Certains réparateurs choisissent de remplacer les condensateurs KO par des tantales ou ils mettent des électrolytiques radiaux classiques. Personnellement je remets des CMS comme à l'origine. Avec ces conneries ils ont maintenant une sale réputation. Pourtant ceux fabriqués après 1996 apparaissent comme fiables (comme c'est le cas sur les platines de 3ème génération). Perso avec l'air chaud, je n'ai plus connu d'arrachage de pistes, et les remettre en place se fait au fer classique sans problème. Après, chacun fait comme il veut.

Refaire les soudures sur l'alimentation



Comme je l'avais déjà précisé quelques années plus tôt : http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=63503. Il faut également refaire les soudures sur la grosse carte mère (châssis) dans la partie alimentation. Cette opération oblige de dégager la façade. Et puis tant qu'à faire sur les régulateurs (petite carte déportée avec le radiateur noir).

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